Bildkredit: NASA
Strävan Astronauterna Franklin Chang-Daz och Philippe Perrin genomförde en 7-timmars, 14-minuters rymdpromenad på söndag, och slutförde alla uppgifter på plattan. De hämtade också mikrometeoritsköldar från skytteln, som kommer att installeras i juli. Slutligen tittade de på ett gyroskop som nyligen misslyckades på stationen för att avgöra vad som kan ha orsakat att det fungerade.
Endeavor Astronauts Franklin Chang-Daz och Philippe Perrin slutförde alla schemalagda internationella rymdstationsmonteringsuppgifter idag under en 7-timmars, 14-minuters rymdpromenad, den första någonsin för duon.
Chang-D? Az och Perrin vågade sig utanför stationens Quest-luftlås kl. 10:27 centraltid. Med hjälp av Endeavour-piloten Paul Lockhart, som guidade rymdpromenaden från skytteln, installerade Chang-D? Az och Perrin först en Power and Data Grapple Fixture till stationens P6-fack. Armaturen kommer att användas för att flytta P6-fackstrukturen till dess slutliga plats på stationen.
Fäst vid en fotskydd i slutet av stationens robotarm, Canadarm2, drivs av Expedition Five Flight Engineer Peggy Whitson och ISS-befälhavaren Valery Korzun, Chang-D? Az samlade sex mikrometeoroidskräpsköldar från skyttelastfiken och, med hjälp från Perrin, lagrade dem tillfälligt på Pressurised Parring Adapter-1 som länkar Unity till Zarya. Whitson och Korzun kommer att installera sköldarna på Zvezda servicemodul under en rymdpromenaduppsättning i slutet av juli.
Chang-D? Az genomförde sedan en visuell och fotografisk inspektion av en av stationens fyra kontrollmoment-gyroskop på stationens Z1-fack, en uppgift som lades till dagens rymdpromenad efter att gyroskopet upplevde ett mekaniskt fel i går. Bilderna kan hjälpa markkontrollerna att bättre förstå varför gyroskopet misslyckades.
Avlägsnande av termiska filtar från Mobile Remote Service Base System eller MBS var den slutliga uppgiften för rymdpromenaden. Kl. 05:21 Endeavour-befälhavaren Ken Cockrell befallde frigöring av spärrar som hade säkrat MBS till dess bärare i nyttolastbågen. Whitson och Carl Walz spärrade sedan på MBS med Canadarm2, tog bort den från sin transportör och manövrerade den till ett läge ungefär tre meter ovanför stationens järnväg, Mobile Transporter. Canadarm2 kommer att lämnas i ett parkerat läge över natten för att termiskt konditionera MBS innan det paras till järnvägsmandagen.
Senare kommer Canadarm2 robotarm att beordras att "gå av?" dess position kopplad till Destiny Laboratory på en Power and Data Grapple Fixture ovanpå MBS. Armen kommer då att kunna röra sig upp och ner längs stationens fack för användning i framtida monteringsoperationer.
Efter en inventering av de verktyg som de använde under rymdpromenaden, gick Perrin och Chang-D? Az in i Quest igen. Återtryckning av luftlås började kl 05:41 Central tid, signalering av slutet av rymdpromenaden. Nästa STS-111-statusrapport kommer att utfärdas måndag morgon, eller tidigare, om händelser berättigar.
Originalkälla: NASA News Release